降本无小事,降本增效没有局外人。在降本增效工作中,集团公司各单位积极行动,以点滴积累争当降本增效工作的践行者、推动者。今天,让我们走进荣信集团煤焦分厂,一起看看他们在降本增效方面下的真功夫。
专题会议重学习,思想教育强意识
集团煤焦分厂秉承“上下一盘棋,全员一条心”的思想,定期召开专题会议,各班组利用班前会、班后会等时间进行广泛宣导,鼓励全员积极参与到降本增效工作中去。同时号召大家集思广益,发起以“节约挖潜、降本增效”为主题的金点子活动,各工段、班组对亮点工作进行评比,树立标杆激励大家积极参与到活动中去,并对浪费的现象进行曝光,强化人员节约意识,引导全员从点滴做起。
降废减损提质量,节能降耗增效益
煤焦分厂本着念好“修旧利废”经,在全厂范围内开展“修旧利废”专项活动。使原本严重变形而废弃的56块装煤除尘管道翻板经过“整形改造”重获利用价值,节省修整费用15万余元;利用化产分厂置换下来的电机,对其升级改造后用至4号脱硫返料风机,节约开支2万余元;另外,将煤场料线拆下的260米皮带用至C109料线,节约开支14万余元。
开源节流效益增,节能降耗有保证
煤焦分厂针对现场设备两源问题造成的资源浪费,快速组建项目负责小组,安排各生产区域专职人员限期内排查出界区两源问题点,并在现场由设备人员、工艺人员召开“碰头会”,根据介质属性及问题特点,分开汇总清单,分类制定措施,敲定整改负责人,并且持续跟踪完成情况。经测算,完成设备两源问题整治后,每月可节约介质消耗费用1.2万余元。
头脑风暴巧技改,齐心协力降成本
煤焦分厂发焦皮带机,在铲车装车过程中筛下物内易落入成品焦,二级筛分对皮带机运行时间以及铲车油耗影响大。针对此问题的出现,分厂技术人员对移动皮带机筛板及连接处进行技改,高效且稳定地杜绝了此现象的发生。该项目的降本增效措施每天可减少100吨筛下物,移动皮带机每天可节省36kwh电量,铲车减少运行3小时。
同时,为进一步优化筒仓皮带、圆盘运行流程,提高运煤效率,煤焦分厂大力开展头脑风暴,集思广益攻坚克难,梳理整合流程内容,并纳入新建议、新想法。最终经验证该整改方案可减少1条或2条皮带机运行,由此每天可减少1080kwh电量,年可节约费用30万余元。
煤焦分厂全体员工在不断挖潜的同时,也努力学习借鉴兄弟单位的好做法、好经验,不断探索新途径,力争将降本增效持续推行下去,以实际行动为集团降本增效做贡献。下一步,集团将紧盯降本增效大课题不放松,继续从生产实际出发,在“内部管理更精细”上开动脑筋,在“降本增效再挖潜”上集思广益,切实实现“增效”的发展目标。
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